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2022列车漏锁车门整改措施(精选6篇)

投稿:小马哥 时间:2022-09-11 08:00:01 收藏 Word下载

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第1篇:漏泄货物整改措施

漏泄货物整改措施

篇1:除尘器泄露整改措施

除尘器粉尘泄漏造成环境污染的整改方案

一、整改原因

型材车间捏合段,由于设备使用年限较长、设备老化等原因,使设备在使用过程中受到不同程度的磨损,导致在生产过程中,有粉尘泄漏,使得工作场地及周边环境粉尘污染严重,有较大的可吸入粉尘。对原材料造成了资源浪费,对人体造成了一定危害,对环境造成了一定污染影响。 二、整改方案

为确保型材车间捏合段员工的身心健康,使工作场地及周边环境无明显的粉尘污染,有舒适的生活环境,特对除尘器粉尘泄漏进行整改如下:

1、定期对吸尘管道、过滤布袋和回收料进行清理; 2、定期对除尘器电机、通风管道做好防护处理;

3、对工作场地的破坏门窗进行修复和密封,与外部环境进行隔离,减少粉尘的对外排放;对周边环境造成的污染影响;

4、定期发放劳保用品,并在工作期间严格要求员工佩戴劳保防护用品,预防职业病的发生。 三、投入:

1、每月发放劳保用品:口 罩和手套:600.00元; 四、整改结果

通过整改,粉尘排放的情况有所改善,工作场地及周边环境没有明显的粉尘排放,具体要求如下:

1、通过对设备吸尘管道、过滤布袋和回收料的清理,工作场地的粉尘排放得到了一定的改善,除尘器每天能回收2.0kg粉尘回收料,减少了原材料的浪费;材料利用率达99.8%。

2、对除尘器电机,通风管道做好的防护处理,延长了设备的使用年限;

3、对工作场地的破损门窗进行修复和密封,在工作期间禁止门窗的开关,与外部环境进行隔离,减少了粉尘的对外排放及周边环境造成的污染影响;

4、为减少员工对粉尘的吸入,减少粉尘对身体的伤害,做好职业健康防护工作,在工作期间严格要求员工佩戴劳保防护用品,并对其进行监督与检查,若有违规者,经检查发现,严格按照车间绩效考核方案规定进行处理;定期每周六对员工配营养保健餐,进行清肺护理。

型材车间 20XX.8.2

关于粉尘超标的整改措施的报告

生产技术设备部:

根据荆州市疾病预防控制中心职业病危害因素检测与评价报告显示,管材车间捏合操作点、投料操作点、休息室粉尘浓度超标严重,导致粉尘超标的原因是由于设备使用年限较长、设备老化、并使用过程中受到不同程度的磨损,各个衔接部位密封效果差等原因,使得工作场地及周边环境粉尘污染严重,浓度严重超标,有较大的可吸入粉尘。对原材料造成了资源浪费,对人体造成了一定危害,对环境造成了一定污染影响,这不符合环境管理ISO14000和职业健康安全管理18000的相关管理要求。

经过生产部、设备部、车间的一致讨论对于20XX年购进的老化捏合设备予以申请更换新设备,经查询,江苏张家港市辉煌设备厂生产的SHL500/1000混合机组 高低速混合机组 热冷捏合混合机组 造价85000.00元,ZDS圆形振动筛 造价6000.00元。对于1993年购进的老化除尘器设备申请更换新设备。经查询:响水亿丰环保设备有限公司生产的:LGM系列高压行喷脉冲袋式除尘器,价格不详,咨询电话:400-0515-506。恳请公司领导根据《职业病防治法》的要求,对于粉尘超标的工作地点提供优越的工作环境,应采取机械化、自动化、密闭和湿式作业的方式,特申请上级领导予以批准更换新的捏合机和除尘器。

管材车间 20XX-2-11

型材车间除尘器整改过程

为了保证型材车间捏合段员工的身心健康,减少工作场所及周边

环境的粉尘排放,节约原材料,型材车间对捏合段除尘

器作如下整改: 1、更换7.5KW大功率电机,定期对吸尘管道、过滤布袋和回收料进行清理;

2、定期对除尘器电机、通风管道做好防护处理;

3、对工作场地的破坏门窗进行修复和密封,与外部环境进行隔离,减少粉尘的对外排放;对周边环境造成的污染影响;

4、定期发放劳保用品,并在工作期间严格要求员工佩戴劳保防

护用品,预防职业病的发生。

型材车间 20XX年11月18日 篇2:阀门泄露的原因及改进措施

阀门泄露的原因及改进措施

一、阀体和阀盖的泄漏:

原因:

1.铸铁件铸造质量不高,阀体和阀盖体上有砂眼、松散组织、夹渣等缺陷

2.天冷冻裂;

3.焊接不良,存在着夹渣、未焊接,应力裂纹等缺陷;

4.铸铁阀门被重物撞击后损坏。

改进措施:

1.提高铸造质量,安装前严格按规定进行强度试验;

2.对气温在0°和0°以下的阀门,应进行保温或拌热,停止使用的阀门应排除积水

3.由焊接组成的阀体和阀盖的焊缝,应按有关焊接操作规程进行,焊后还应进行探伤和强度试验;

4.阀门上禁止推放重物,不允许用手锤撞击铸铁和非金属阀门,大口径阀门的安装应有支架。

二、填料处的泄露(阀门的外漏,填料处占的比例为最大)

原因:

1.填料选用不对,不耐介质的腐蚀,不耐阀门高压或真空、高温或低温的使用;

2.填料安装不对,存在着以小代大、螺旋盘绕接头不良、上紧下松等缺陷;

3.填料超过使用期,已老化,丧失弹性

4.阀杆精度不高,有弯曲、腐蚀、磨损等缺陷

5.填料圈数不足,压盖未压紧;

6.压盖、螺栓、和其他部件损坏,使压盖无法压紧;

7.操作不当,用力过猛等;

8.压盖歪斜,压盖与阀杆间空隙过小或过大,致使阀杆磨损,填料损坏。改进措施:

1.应按工况条件选用填料的材料和型式;

2.按有关规定正确的安装填料,盘根应逐圈安放压紧,接头应成30℃或45℃;

3.使用期过长、老化、损坏的填料应及时更换;

4.阀杆弯曲、磨损后应矫直、修复,对损坏严重的应及时更换;

5.填料应按规定的圈数安装,压盖应对称均匀地把紧,压套应有5mm以上的预紧间隙;

6.损坏的压盖、螺栓及其他部件,应及时修复或更换;

7.应遵守操作规程,除撞击式手轮外,以匀速正常力量操作;

8.应均匀对称拧紧压盖螺栓,压盖与阀杆间隙过小,应适当增大其间隙;压盖与阀杆间隙过大,应予更换。 三、密封面的泄漏

原因:

1、密封面研磨不平,不能形成密合线;

2、阀杆与关闭件的连接处顶心悬空、不正或磨损;

3、阀杆弯曲或装配不正,使关闭件歪斜或不逢中;

4、密封面材质选用不当或没有按工况条件选用阀 ;

5、在阀门的制造、运输、检验、安装和使用等过程中,损伤了阀门的密封面,使密封不严,导致阀门泄漏。

6、介质内含有固体杂质造成阀门关闭不严,从而引起介质泄漏。

7、阀板或密封面变形造成密封不严;

8、介质中含有H2S等腐蚀性物质,对密封面腐蚀;

改进措施:

1、按工况条件正确选用垫片的材料和型式;

2、精心调节,平稳操作;

3、应均匀对称地拧螺栓,必要时应使用扭力扳手,预紧力应符合要求,不可过大或小。法兰和螺纹连接处应有一定的预紧间隙;

4、垫片装配应逢中对正,受力均匀,垫片不允许搭接和使用双垫片;

5、静密封面腐蚀、损坏加工、加工质量不高,应进行修理、研磨,进行着色检查,使静密封面符合有关要求;

6、安装垫片时应注意清洁,密封面应用煤油清理,垫片不应落地;

7、选用含固体杂质少的介质;

8、选用脱硫装置,尽量消除H2S等腐蚀性物质; 四、密封圈连结处的泄漏

原因:

1、密封圈辗压不严

2、密封圈与本体焊接,堆焊质量差;

3、密封圈连接螺纹、螺钉、压圈松动;

4、密封圈连接而被腐蚀。

改进措施:

1、密封辗压处泄漏应注胶粘剂再辗压固定;

2、密封圈应按施焊规范重新补焊。堆焊处无法补焊时应清除原堆焊和加工;

3、卸下螺钉、压圈清洗,更换损坏的部件,研磨密封与连接座密封面,重新装配。对腐蚀损坏较大的部件,可用焊接、粘接等方法修复;

4、密封圈连接面被腐蚀,可用研磨,粘接等方法修复,无法修复时用应更换密封圈。

五、关闭件脱落产生泄漏:

原因:

1、操作不良,使关闭件卡死或超过上死点,连接处损坏断裂;

2、关闭件连接不牢固,松劲而脱落;

3、选用连接件材质不对,经不起介质的腐蚀和机械的磨损。

改进措施:

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